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发电厂锅炉结焦解决方案 与 除焦剂除焦原理 发布日期:2019/6/30 17:41:50 已经浏览 2787 次 特点 1、本剂进入炉内迅速气化,随烟气系统与结焦作用。通过炉膛、过热器、省煤 器与空气预热器,没有死角。 2、使用简单无需设备改造。 3、燃油或燃煤锅炉都同样有效。 4、停炉或运行中皆可使用。 5、对新锅炉或除焦后之锅炉,本剂可使火侧保持洁净不结焦。 6、本剂使用量仅为燃料之10—30ppm,而市场上除灰粉的用量为燃料的1—2% ,相比之下,本剂使用量仅为除灰粉的0 1%,成本仅为除灰粉的1%。而且本药剂 的效果非除灰粉可比。 用法与用量: 使用方法: (1)锅炉运行中,由观测孔向火焰区喷入。 (2)停炉时。经过吹灰作业后,将本药剂洒于结焦表面。 喷药工具由本公司提供及技术指导。 建议使用量:
效果对比: ![]() 发电厂锅炉除焦及节能解决方案 壹、 除焦剂除焦原理: 结焦(或称烟垢)在本质上是燃料中的杂质没有完全燃烧,附着于管壁、省煤器 及空气预热器上,造成腐蚀并降低热交换效率。锅炉除焦剂的工作原理是与结焦起 化学作用,先使结焦松化并使之完全燃烧,最后化成轻灰,由烟道排出。使结焦松 化的时间一般需时1—2个月,化成轻灰排出时间一般3~6个月,视结焦的成份与厚 度以及锅炉燃烧温度而定。若为新锅炉或换新的部件(水管、省煤器、预热器),则 本药剂可防止锅炉及部件结焦。 使用方法:锅炉运行中将药剂由观测孔喷射至炉膛火焰区或于停炉时将药剂直 接喷洒于结焦上。 贰、清除结焦及节能建议方案(以400吨锅炉为例) 一、在锅炉运行中,将药剂由炉膛底部观测孔向炉膛火焰区喷入(喷药工具由我方 提供)。一般情况下,每星期喷洒2次,每次50公升,(每次喷药作业约需10分钟) ,可保持锅炉处于良好运行状态。用药量可视煤质及锅炉结焦情况而调整。在锅炉 停炉时,可将药剂直接喷洒在结焦上,除焦效果更快。 二、锅炉保养及维护效益分析: (一)若锅炉在用药前已经结焦,除焦效果在2个月后开始显现,烟气温度开始 变化。在6个月内,3mm厚度以下的结焦基本上可以除掉,烟气温度下降,锅炉运行 效益明显提升。 (二)彻底清除整个锅炉的结焦,没有死角,解决燃料中的杂质对炉管、省煤器 及预热器腐蚀及堵塞的问题,减少锅炉维修及部件更换成本,延长锅炉使用寿命, 降低锅炉故障的机率,确保生产正常运行。 三、节能效益分析 (一)消除因结焦所引起的降低传导的问题。根据美国权威初构统计,高含铁 量的结焦1-3mm厚度对燃料的损耗约为5%-10%。 成本—效益分析如下(以一个400吨锅炉为例) ①一年使用药剂成本:以每星期使用4桶(25公升装)计算,每年为200桶,¥2, 500×100=¥50万/年 ②一年节省用煤效益:以每天燃烧煤1500吨计算,一年燃煤量为55万吨。若以每吨 250元计算,则一年燃煤成本为1.375亿元。 根据美国权威机构引用的统计资料,结焦降低热交换效率,损耗燃料用量为5—10% ,此亦即除焦剂节省燃料的比例,若以5%计算,则一年可节省燃料¥1.3751亿× 5%=¥680万/年 ③效益/成本比为:680万:50万=13.6 (二)在开始用药的前6个月中,因处于除焦阶段,节能效益尚不明显。6个月后 ,结焦逐渐被清除,节能效果逐渐明显。此时结焦已减少,可相对的减少药剂用量 ,进一步降低用药成本,提高成本一效益比。信息来源;www.dechanghg.com |
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